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冷軋機調整的要素及其合理分配要求
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冷軋機調整是把構成冷軋機孔型的各個因素進行合理的組合,正確的調整應使得管坯咬入平穩,穿孔安穩進行;一起確保冷軋機能夠運轉正常、負荷安穩,并在工藝規定規模之內;不僅如此,軋輥平穩、不發生劇烈的跳動;磨損正常、耗費低;幾何尺度及精度應契合技能要求。

冷軋機調整是否正確合理,又取決于穿孔工具的正確裝置和調整參數是否合理。因此,在調整中冷軋機中心線和軋制中心線同心;兩軋輥平行,并與軋制線等距離,有時為了實現擴徑穿孔和消除后卡,將軋輥出口張開少量;兩導板有必要嚴格保持平行,為消除后卡,確保穿孔安穩進行,一般將導板升高2~3nⅡn。

穿孔調整參數關于兩次穿孔的變形量,應將其進行合理分配。次穿孔應采用憶9~30ram的頭,穿出的次坯管厚為6.0~6.5ram,第2次穿孔減壁量應削減到2.0~2.5mm。這樣,進行第2次穿孔會比較順利,發生后卡的現象很少。

若合理的調整瀉輥,這以后卡現象則能夠消除。這是因為第2次穿孔減壁量削減,減徑變形量也少。在變形區域內,中空管壁在變形的過程中因為變形量削減,發生塑性彎曲的變形也少,頭對管坯的阻力也削減。

這樣,當管坯穿到尾端時,容易脫離軋輥和導板,后卡現象容易消除。在兩次穿孔變形中,次穿孔的變形量占總變形量的70%左右。這樣的調整分配是比較合理的,便于第2次穿孔的順利進行,穿出的產品質量也比較好。


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